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在各類元件設備進行表面處理的同時,為了使元件發揮Z大工作性能,在熱處理的時候要尤其注意,磷化處理已經廣泛使用于各類元件中,經過磷化處理之后的元件的抗腐蝕能力有了顯著提升,但是可以發現在使用完錳系磷化液、鋅系磷化液等進行金屬工件磷化之后,金屬件仍然會出現腐蝕、銹蝕等現象,這對于卡帽的使用特性造成了很大的影響。同時也使以前的磷化變成了無用功,造成資源浪費和人力、物力的損失,再出現此類情況后,先分析問題原因再找出結果更重要。
一、溶液主要成分低或者溶液溫度不正確。
對策:補加主液,同時,在溶液沉清后,槽溫在95攝氏度左右。
二、磷化液的成分配比不合適。
對策:改進磷化液配方,采用PL-VM磷化液,這種溶液參數調整簡單,沉渣少,膜層結晶細密。
三、配酸比例不正確。
對策:加入碳酸錳調節游離酸離子。
四、前處理不干凈。
對策:采用噴砂或緊固件保持磷化前有較好的表面狀況
五、磷化時間太短。
對策:磷化時間控制在10-15分鐘內。
六、一次的裝載量過多。
對策:采用掛裝或減少裝載量,保證各工件有一定間隙,保證磷化充分。
七、溶液中Fe2+含量高或者有氧化物。
對策:Fe2+含量過高需加雙氧水等氧化劑調整,有氧化物需要加強工件前處理酸洗后的水洗,還有就是針對上述兩者,直接更換槽液。